摘要:闡述了采用環(huán)戊烷替代CFC-11發(fā)泡機的
聚氨酯發(fā)泡機改造的合理性和經(jīng)濟性。總結了改用環(huán)戊烷作為發(fā)泡機的聚氨酯發(fā)泡機的改造要汽、內(nèi)容和具體改造的方案。
關鍵詞:環(huán)戊烷;發(fā)泡機;聚氨酯發(fā)泡機;改造
氯氟烴類化合物是聚氨酯發(fā)泡機塑料理想的發(fā)泡機,在聚氨酯發(fā)泡機塑料行業(yè)一直被廣泛采用,但20世紀70年代末,環(huán)保專家研究發(fā)現(xiàn)這類化合物的分解物破壞臭氧生態(tài)環(huán)境,是造成大氣中臭氧層空洞的主要原因。因此,整體淘汰消耗臭氧層物質(zhì)(ODS)已經(jīng)成為必然趨勢,我國規(guī)定在2007年7月1日前必須完全淘汰CFC-11發(fā)泡機。CFC-11一代替代品有H CFC-23與H CFC-1411)等,H C FC-23與HCFC-1411)同樣會消耗臭氧層,但是破壞程度較小,大概是CFC-11的1(1'/0左右[‘],因此用它們生產(chǎn)的產(chǎn)品仍然是非環(huán)保的,終究要被淘汰。而環(huán)戊烷是環(huán)保型發(fā)泡機(ODP值=Q GWP< 0 001),從生產(chǎn)工藝、產(chǎn)品質(zhì)量、經(jīng)濟性等綜合考慮,用環(huán)戊烷發(fā)泡機的發(fā)泡工藝比較受青睞。但環(huán)戊烷屬于閃點低、易揮發(fā)、易燃易爆的危險化學品,當環(huán)戊烷氣體在空氣中的質(zhì)量分數(shù)達到L 4%一8 TIo范圍時,就可能引起爆炸[z1,因此對發(fā)泡設備的密封和防爆性能有嚴格的要求。采用以環(huán)戊烷為發(fā)泡機的發(fā)泡工藝,對原發(fā)泡設備是更新還是改造,是擺在許多聚氨酯發(fā)泡機塑料生產(chǎn)廠家面前必須選擇的問題。對原發(fā)泡設備在防爆部位進行改造,完全可以適應新發(fā)泡工藝的要求,因此,采用以環(huán)戊烷作發(fā)泡機的發(fā)泡工藝,選擇對原設備進行改造是一種經(jīng)濟適用的選擇。
本工作簡要總結了用環(huán)戊烷作為發(fā)泡機,對
聚氨酯發(fā)泡設備系統(tǒng)的改造要點、內(nèi)容和具體改造方案。
一,環(huán)戊烷發(fā)泡機設備系統(tǒng)的改造
環(huán)戊烷高壓發(fā)泡機由多元醇、助劑等與環(huán)戊烷混合的組合料系統(tǒng)和異氰酸酷系統(tǒng)組成。由于異氰酸酷組分系統(tǒng)不含環(huán)戊烷,不需要進行改造,因此,用環(huán)戊烷作發(fā)泡機的發(fā)泡機的改造主要是對多元醇循環(huán)系統(tǒng)進行改造。
1.1多元醇環(huán)戊烷混合料罐
多元醇環(huán)戊烷混合料罐由攪拌裝置、壓力開關、氮氣減壓閥、單向閥和防爆氣動球閥等組成。具體改造如下:
(1)多元醇環(huán)戊烷混合料罐攪拌裝置中的攪拌電機改成防爆電機,防爆等級不低于EX<lII ATE防護等級在IP54以上。
( 2)為滿足防爆要求,料罐里的預壓氣體為氮氣,加一套氮氣壓力開關、氮氣減壓閥和單向閥。
(3)為了嚴格控制加料過程中多元醇、環(huán)戊烷混合料溢出,在多元醇、環(huán)戊烷混合料罐上內(nèi)置超高液位報警裝置,以防加料超過規(guī)定值,液位一旦達到極限,立即報警。
(4)料罐配有外置可視液位計,四點控制,即控制加料液位、停止加料液位、液位超高或超低報警。
(5)加料口加一個單向閥和防爆氣動球閥,用電器控制實現(xiàn)自動加料。
(6)出料口也需要加上一個手動球閥和一個防爆氣動球閥,同樣采用自動輸料,當系統(tǒng)報警時,氣動球閥關閉。
1.2多元醇環(huán)戊烷混合料計量單元
改造前,一般混合料計量單元與異氰酸酷料計量單元安裝在一起。用環(huán)戊烷作為發(fā)泡機,其混合料計量單元與異氰酸酷料計量單元就要分開安裝。改造方法如下:
( 1)根據(jù)防爆要求,多元醇混合料計量單元必須用圍房隔離,可以設計一個泵架,用來固定混合料計量單元。多元醇計量泵上的電機更換為防爆電機,以符合GB50058-92《防爆和火災危險環(huán)境電力裝置設計規(guī)范》中防爆等級大于EX<lII AT3以上、防護等級在IP54以上的規(guī)定。電機和泵之間的聯(lián)接改用磁性聯(lián)軸器,以防泄漏和電火花。
( 2)泵的進出口高壓、低壓壓力表更換成防爆壓力傳感器,其壓力信號輸送到電控柜可轉(zhuǎn)換為數(shù)顯,以實現(xiàn)自動控制。
( 3)多元醇環(huán)戊烷混合料過濾部分一般采用自清潔過濾器,過濾器拆開以后用DOP替代二氯甲烷清洗并對其外表重新油漆。若刮片結晶嚴重,很難清洗干凈,過慮效果不佳,一定要更新,否則會在管路中產(chǎn)生一個瓶頸,出現(xiàn)抽空現(xiàn)象,影響泵抽吸量,電機驅(qū)動過濾上的電機改成防爆型電機,防護等級在IP54以上。
1.3流量測試單元
根據(jù)產(chǎn)品要需,多元醇、環(huán)戊烷混合的組合料和異氰酸酷在試機時必須通過流量測試來調(diào)整兩種組分的流量,使其按一定的比例進行混合。測試單元有混合頭測試,流量測試等。流量測試單元改造如下:
( 1)多元醇、環(huán)戊烷混合料測試部分都需要加防爆設置,電磁換向閥改為防爆電磁閥。
( 2)回流測試閥好安裝在一個隔離間里,可以與計量單元和混合料罐單元安裝在一起,通過風機排氣。
( 3)異氰酸酷測試閥只需清洗干凈,清潔時,一定要徹底拆開。
1.4混合頭部分
兩種組分經(jīng)過計量后在混合頭進行高壓碰撞混合,混合后再注入模腔進行聚氨酯發(fā)泡。因此,產(chǎn)品質(zhì)量直接取決于混合頭的混合效果,混合頭是發(fā)泡機的核心部件,直接影響到注射精度和產(chǎn)品質(zhì)量,維修不當還可能會危及發(fā)泡操作人員。具體改造方法如下:
( 1)混合頭必須進行防爆改造,如電氣控制防爆、防靜電接地等。
( 2)在閉模澆注中,為了防止環(huán)戊烷氣體與空氣接觸,可以直接在混合頭加裝充氮裝置,即把充氮氣管直接安在混合頭噴射口處,再由電器程序來控制,在每次發(fā)泡注射之前先注射氮氣,這樣就由手動充氮氣變成完全自動充氮氣。
( 3)混合頭的清洗應該由專業(yè)人員進行,組裝需要達到一定的要求。螺釘擰緊力要一致,不能太緊也不能太松,不能裝墊圈;油缸接近開關要調(diào)到適當?shù)奈恢?,使油缸到達指定的位置剛好能感應到;裝配完后要經(jīng)過20MPa以上的壓力試驗,保證無泄漏。
用環(huán)戊烷作發(fā)泡機的聚氨酯發(fā)泡機的改造是一項專業(yè)技能非常強的工作,一定要在專業(yè)人員指導下進行,或者委托專業(yè)制造商進行改造。實踐證明,舊設備的改造完全達到生產(chǎn)要求和國家防爆有關規(guī)定。隨著ODS的淘汰,用環(huán)戊烷為發(fā)泡機的聚氨酯發(fā)泡機的改造必將得到越來越多的推廣。